为新旧动能转换添活力(2019年6月21日)

为新旧动能转换添活力—兴隆庄矿单轨吊自主使用工作侧记

        近日,兴隆庄矿在对1307工作面进行撤除时,单轨吊机车的12T起吊梁起吊马达因损坏不能自锁,严重影响到工作面的正常安撤。与泰安厂家联系后,得到反馈,起吊马达因超出质保期,必须将整个机车返上海原厂维修,时间大约1至2个月。

        生产任务重,安全压力大,时间不等人,“自救比求救更主动”。

        “不依赖售后,靠自己的力量,攻克难关,为自己服务。”该矿负责分管单轨吊项目的副总工程师吕迎春主动请缨。

        召集“大国工匠”高兴亮、技术专家马克林、单轨吊班组精干人员,迅速组队,集中精力,对起吊马达进行拆解、试验,记录数据,分析原因,仅用了两个昼夜的时间,就找到了病因,成功自主拆卸了一部起吊机马达进行更换,保障了工作面的安撤接续,为矿井节约资金9.11万元。

        单轨吊项目是该矿加快新旧动能转换的具体实践,由运搬工区负责运行实施。为了更好地驾驭新设备,发挥新设备的潜能,该单位精选16名职工组成单轨吊班组。先后四次组织学员到厂家进行系统学习,每批学员通过三个月时间进行深层次的培训,在理论学习、组装设备、查找故障等方面都得到切实的锻炼。

        不定期组织技术答辩活动,直观考验他们对设备的掌握情况,在现场根据图片案列,进行问题剖析,由专家当场评分,评选优秀,鞭策后进。专门制作单轨吊机车微视频,方便职工使用手机、电脑动态学习,为职工提供观摩、评价、反思和研究的有利价值。

        “机器的维护需要理论与实操相结合,能去取得好的成绩,离不开矿上为我们这些青年职工提供锻炼和学习的机会。”单轨吊维修班长李文波说。

        为了更好的加强单轨吊班组建设,每个班次必须填写单轨吊机车检修工作单、日常维修保养计划表,按照步骤仔细记录机车维护工作,做到无遗漏、无重发。在制度建设方面,专项制定了单轨吊机车运输安全技术措施、单轨吊技术管理档案、单轨机车维护保养制度等,还设立物资仓库和维修工具房供单轨吊维修小组使用,同时加强对单轨吊配件的采购、发放、使用管理,并且全部记录在台账之中。

        单轨吊机车的投入使用改变了传统分层管理模式,工作流程更加简便,由区队直接到达班组,再由班组通过即时通讯汇报给区队完成工作接续。

        “单轨机车长度是五六十米,设备体积相对较大,安撤机车过程十分困难。最初安撤一部机车需要20人不间断工作18至26个小时;随着安撤机车次数的增加及方法的改进,目前安撤一部机车压缩至12人不间断工作10至12个小时,人员数量和时间都大量的减少。”运搬工区分管单轨吊工作的副区长马克林说,“除了对安撤方法改进以外,我们也对其它方面进行了创新改革,比如单轨吊驱动布置改造、单轨吊弯道报警装置、单轨吊岔显装置、单轨吊预警提示等装置”。

        随着单轨吊机车的投入运行,单轨吊维修安撤攻克技术难关,在创新创效的同时总结出许多行之有效的维修经验,先后完成了10次安装机车和9次撤除机车任务,打造了一支有激情、效率高、技术过硬的单轨机车维修队伍,有效保障煤矿辅助运输工作。

        运搬工区书记翟振宁说:“工作面采用单轨吊机车后安撤时间缩短了21天完成任务,每天运输支架持续保持在15组的水平。在安撤机车、人员构成、管理方式、运行模式等发挥了兴隆力量、创造了兴隆模式,展现了兴隆风采,为矿井生产继续做出了积极贡献。”

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