5月26日三省吾身

5月26日三省吾身_第1张图片
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5月26日三省吾身_第2张图片
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不管是富士康还是其他的制造企业,一个突出的特点就是工作时间长,休息时间少,还经常加班加点,在工资核算上,大部分都是计件,干的多,挣的多,所以许多人为了养家糊口,拼了命赚钱,这些年轻工人没有娱乐,没有旅游,甚至没有时间恋爱。他们奉献了青春,用自己的辛苦的劳动支撑国家制造业的发展。

1、 早上品质部打电话过来:“这次热处理的XX产品,硬化层深度高了”,因为这个产品我一直在跟踪试验,所以在意料之中,我向她解释:“这个产品采用新工艺做的,提高了温度,在降温过程时间比之前的工艺有所延长,所以深度也随着时间延长,扩散到里面去了。”’了解到原因后,品质部发起了评审程序,虽然深度超了,但另外一个指标硬度却上来了,达到了厂家的要求。

由于此产品要求不同于其他,所以做起来难度很大,不得不尝试降低某一项工艺指标,勉强达到要求,但这样做存在一定的质量隐患虽然在技术要求达到了。所以后面还要改进:(1)继续减少产品余量由0.04-0.05改为0.02-0.03mm.(2)增加外圆深度,减少内孔。

对于增加外圆深度,减少内孔,最直接的方法就是堵住内孔,就好比把一个空水杯然后拧紧盖子,沉到水底,杯子的表面会被浸湿,但里面被保护起来,所以我们采用螺丝把内孔堵住的方法进行热处理,这样表面深度就会渗碳就会深一些。

2、 近期车间由于传递卡放置错误导致后面很多工序,依据错误的信息出现了质量问题。昨天班长也曾询问过我有没有好的改善措施,当时对这个问题也没有过多的思考,所以没有给他一些建议,今天早上在质量检查的时候,发现每个工序传递卡的摆放非常的混乱,有的直接放在产品上面,有的没有套袋子等等各种问题,这种摆放直接导致的后果是容易被风吹走,传递卡容易破损。我把这些工序的传递卡摆放问题都一一拍了照片,然后发到我们的微信管理群里面,并指出班长要安排每个工序相应的负责人对这个问题进行跟踪落实,直到员工养成正确放置传递卡的习惯。

还有传递卡的摆放位置,目前传递卡是直接放在料箱里面,位置不固定,也很容易丢失,所以今天找班长商议了一下,当时我的想法是,在料筐上面钻孔,然后把传递卡绑在上面,但班长的想法更好一些,他说根据传递卡的大小,做一个铁盒,然后把铁盒焊接在料筐中央。这样就不太容易丢失。

所以多个人,多个想法,不管任何时候,多听取一下其他的想法,会有意想不到的收获。

3、 昨天在抛丸工序,发现地面上有许多抛丸用的钢砂。人走到设备跟前,就可以感觉到地面比较滑,经过询问设备有许多坏的地方,补上以后,还是有许多地方漏砂,就像一件衣服穿破了,补上以后,这个地方还是很容易坏,所以这些钢砂都是设备启动后在补过的地方被甩出来的,但在这些掉落的钢砂还可以用,所以我也特意嘱咐操作者每天下班后把这些钢砂收集起来,然后再倒进设备重复利用。

今天早上过去看,发现地面还是有许多钢砂未清理干净,询问了一下这个班的员工,他说夜班操作者只把主要的位置清理了一下,没有完全清理,所以对这个问题,我拍了一些相关照片,然后发到微信管理群里,然后告知班长在早上点名的时候重点要求一下。后续我也会不定期的抽查。

4、 车间有个重点工序,属于冷镦,操作师傅一共7个人,这道工序的含金量比较高,来这个工序学习的人,至少半年以上才能出师。这道工序为首的是个短寸头,身高不到1米7,脚底踏着一双平底鞋中年师傅。这两天正忙着攻克一个新工艺,当然为了准备这个新工艺,差不多小半年了,所以今天大家都很兴奋,七嘴八舌的议论着操作的流程,挽起袖子,信誓旦旦的准备大干一场。

我负责跟踪这个新工艺的出现的质量问题,在带头师傅的指挥下,刚刚掀起了一波小高潮,通过新工艺把样品生产出来了,设备周围一群人小心翼翼的拿着生产出来的样品,左看右看,爱不释手。从他们的眼神中,我看到了通过不懈努力的成就感,我检查了一下质量,发现一些小的不合格项目,所以让带头师傅停了下来,他们仔细对工艺再次进行查证,看看那里出了问题,一边讨论,一边在图纸上划出表达的内容,在这里我仿佛看到工匠身影。

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