工程总结1-X100四轴设计制作和调试

Github地址:https://github.com/oatcat/x100vtol

包括电路板文件(EAGLE)、Gerber、BOM


X100四轴是前一段时间我设计的一个室内小型有刷四轴,PCB also as frame,具有FPV,可以USB调参

(做着玩的项目,不是啥正经项目。如果想要了解有关资料,你还可以参考taulabs飞控、sparky飞控、brushed-sparky等)

工程总结1-X100四轴设计制作和调试_第1张图片



主要参数

轴距:邻桨约85,对桨约120

尺寸:机架PCB 100x100

机架:PCB also as frame

电机:有刷空心杯8520

螺旋桨:60mm 2叶 ABS 直接安装(紧配)

电调:MOSFET

飞控:taulabs flyingF4

主控:STM32F4

电池:2S 550mAh

接收机:S-bus



飞行数据

飞行模式:Stabilized Leveling AltHold 

续航:6min(hover) 550mAh battery (test condition: w/o FPV w/LED indoor no wind)



设计过程

外形设计

选定使用8520电机和60mm螺旋桨后,首先设计PCB also  as frame的外形。按X方式,在电路板上预留出电机安装座的孔位,将来制造时会铣出。同样预留出电池扎带的槽孔。


电路板外形图


电路设计

电源部分包括动力电、5V和3.3V共3条总线,需要分开走线。其中动力电和逻辑电的GND分开走线,且一点共地。USB电源接入5V总线,SWD电源接入3.3V。电源部分选用了一个微型TPS63070模块用于5V供电,MIC5219用于3.3V LDO。


工程总结1-X100四轴设计制作和调试_第2张图片
TPS63070是2~16V输入的Buck-Boost升降压芯片



工程总结1-X100四轴设计制作和调试_第3张图片
选用的TPS63070微型模块


选定使用taulabs飞控和STM32F4,其他电路参考ST DISCOVERY F4开发板。省略无用部分,只保留核心部分。

Tau Labs is an Open Source project aimed to create high quality code for controlling multirotors and other UAVs.

http://taulabs.org/


工程总结1-X100四轴设计制作和调试_第4张图片
STM32F4-DISCO开发板


IMU选用GY-86模块。电路设计没有参考Brushed-Sparky原因是MEMS IMU芯片焊接太困难,很容易烧坏,自己做着玩的项目没有必要。

电调使用MOSFET控制电机,注意G极需要10k下拉电阻防止上电时电平跑飞(设计电路时被忽略了,制作时飞线加上了)。电机要并联续流二极管和滤波电容。

MOD2是TPS63070模块
MOD1是GY-86。S-bus翻转电路参考taulabs官方电路


电路板设计

元件排列、布线。全部手工布线。设计好的电路板如下(图片未显示铺铜)。(这是更改过的版本,已经加上了MOSFET下拉电阻和USB Vsense。会导致主控一直启用USB,但是没有影响。)


底层铜
顶层铜



制作过程

电路板导出Gerber文件送加工,回来的电路板:


工程总结1-X100四轴设计制作和调试_第5张图片
旁边的USB插头用做尺寸对比



测试一下机械尺寸是否正常:(我习惯把红色桨装在后面,其他人比较习惯把红色桨装前面,习惯不一样而已)


事实证明1.6mm板有点厚,电机座稍微有点hold不住,不过还好


之后焊接,首先是电源部分并测试



之后就是全部焊接,测试没有短路之后上SWD刷入taulabs飞控,USB静态调试。这个时候发现了一个问题,当推油门的时候有干扰,陀螺仪和加速度计跑飞导致姿态估测不正常。

当时用的设置是PWM频率1kHz。尝试把电机换成大功率LED灯,推油门,没有干扰,排除电方面干扰。粘住螺旋桨推油门(电机堵转),有干扰,排除机械振动。怀疑交变磁场干扰、电源干扰或者GY-86上的芯片是假货。暂时的解决方案是调高PWM频率到4kHz以上就好了。目前使用8kHz。



每个电机下面粘了一个坏的微动开关当做起落架。都调试好后将flight mode中的一个调成autotune,在实验室(场地稍微开阔一些)进行PID自动调参。至此这个X100室内四轴FPV穿越机制作完了。


工程总结1-X100四轴设计制作和调试_第6张图片


焊接FPV摄像头电源并调试FPV一体图传。测试中发现FPV摄像头一体图传发热非常厉害,因而如果使用FPV必须在上电后尽快起飞。(调试中使用风扇冷却,下图右下角)


工程总结1-X100四轴设计制作和调试_第7张图片



最后再放几个图片


谢谢阅读

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