射频TR组件调试经验

射频TR组件调试经验,这一两周都在调试微波射频组件,又巩固了一些想法,也积累了一些经验,有收获还是比较高兴的,同时对项目组一些人的做法无法理解,导致心情也非常糟糕。

经验之一,接地的重要性;接地不好导致放大管无法正常工作,怎么调试都无法成功发挥其作用,有三种做法可以参考,第一种方法就是印制板补充接地过孔,印制板背面粘贴铜箔;第二种方法通过计算要是增益余量够,就不需要这个放大管,直接用高频电缆跨接过去;第三种方法那就是需要把这个放大管错误的印制板部分全部割掉,直接用正确的印制板整个替换。另外想说的是接地不好微波干扰串扰都非常大,导致非常不好处理。怎么发现呢,看用印制板设计,二看改善接地对其效果影响比较大;

经验之二,电源隔离的重要性,很多放大管供电都采用同一电压,相互之间的电压没有任何磁珠隔离,而每个放大管供电时都会有点信号串扰到电源线上,导致电压不稳,当积累的纹波变大到一定程度就会爆发出来,可能导致链路无法正常工作。尤其是增益在30db的高增益单管,特别容易自激。怎么去发现自激,可以用示波器看电源纹波情况,也可以用频谱仪和探针去点测频谱,频谱有自激的问题,频谱仪设置宽频带,用手指去触碰放大管前后或者供电线明显感觉增益有上涨趋势;

经验三,大功率的印制线的电容都需要微波电容,普通电容无法承受大功率能量,比如20w以上的必须都用微波电容。大功率后方需加隔离器,有效防止功放管烧毁情况。

经验四,大功率功放管的供电端,由于电流大,需要用到印制线直接供电,可能会导致功放管失配,可以用到四分之一波长的高阻线,实际高阻线上也会有串扰,需要加与工作频率有关的电容来滤掉串扰,或者在末级功放上加对地微波电容进行匹配处理。

经验五,调试前也需要提前仔细阅读掌握器件的性能,提前去设想可能会出现的问题,以及出现问题会有哪些可能,解决的办法等。比如器件装配错误,虚焊,接线接错了,高频电缆脱落等。每一个器件都可能不能正常工作,我们需要去认真思考,去解决这些假设的问题。

经验六,出现问题后不可怕,有问题需要及时内部组织人员进行讨论,然后根据讨论结果去验证,必要时也可以请外援的帮助,另外也要及时总结,有利于个人能力的提升,再项目结束时进行表彰,并开展经验交流会。

我此次搞这个项目郁闷的是,不是我设计的,对于产品完全不熟悉,设计产品的人已不在本部门,交接的人也不太懂,产品样机有些问题,领导让我指导他排故。产品完全不熟悉,本来以为是辅助,结果变成主力。交接的同事由于另外的事情分不开身,让我自己去排故,对产品一无所知,仅凭经验,连续搞了两天和一个通宵,把产品几个复杂问题全部解决。累的跟孙子一样。

通宵第二天上班,交接的人带着产品样机出差了,公司正式的产品要急于交付,然而没有人调试,这个时候让我顶替上去,需要三天内把负责的产品全部调试完成,压力非常三大,真的是赶鸭子上架,要资料别人说没有资料,要电路图别人说没有电路图,真的是欲哭无泪,打工人真的很惨,那就只能凭经验去处理,在1个下午加一个通宵加1个白天,连续作战,尤其是连续熬了俩个夜晚真的累了。充分发挥主观能动性,把产品全部调试完,不得不说个人付出了非常大的努力,最大的问题是不熟悉产品各项指标,不熟悉设计思路,不熟悉样机调试时的问题,后来才知道样机调试了两个月,身心俱疲。射频组件的目前问题如下:

1、电源线上有特别大的干扰;

2、末级功放上有微波信号串扰;

3、增益大的放大管自激;

4、移相器移相时驻波变差;移相接地不太好导致相位变化时驻波变差,影响了前后的器件匹配性,导致放大管自激;

5、电源emi滤波器突然失效,原因是前期测试时遭受过流冲击,最大允许电流是7A,结果使用时用到8A多;损坏后还导致功放出现自激;

6、温补衰减器装错;

7、电源的芯片工作不正常,器件出现需焊,重新焊接。

8、高频电缆脱落导致移动相位不正常。

9、电源线跟地短路

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