2015电源题笔记(双向DCDC)

全文框架

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1.硬件部分

1.1理论

题目示意图
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Boost升压电路
boost升压电路(boost converter or step-up converter)是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导通和关断来控制电感储存和释放能量,从而使输出电压比输入电压高。
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分析:电感和电容的值都很大,因此在充放电过程中,电感电流和电容电压变化缓慢

充电过程中三极管导通,等效电路如下:
此时输入电压流过电感,电感电流增加。二极管防止电容对地放电。由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关。随着电感电流增加,电感能量增加。
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放电时三极管截止,等效电路如下:
由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电,电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了。由于开关速度很快,电容放电后又被电感充电,电压变化很小,可以近似看做直流。
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因此,电感能量与电容能量相互转换。这个开关的过程不断重复,输出端就能一直保持比输入端高的电压,大小由三极管或MOS管的输入的占空比决定;电容量足够大的话,输出端就会保持一个持续的电流。

BUCK降压电路

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与BOOST升压原理相似,MOS管导通时给LC充电,断开时LC给R供电,由于电感电流和电容电压不能突变,电压变化小,开关速度快的时候可以近似看做直流。由于直流经MOS管变成方波,其能量减少,于是输出的电压小于输入。

1.2原理图和PCB

主电路
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主电路仿真(升压和降压)

降压时,Q2截止,Q1工作:
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升压时,Q1截止,Q2工作
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电源部分
sourceIN为数字供电端,输出12v,3.3v和5v供其他模块使用
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接地部分

在这里插入图片描述
AGND为模拟地,GND为数字地,两者用0R电阻(仍有阻抗)相连。为了防止数字地干扰模拟地。
注意各部分GND的区分,最后在总电源处汇聚,一点接地。

采样部分
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MOS管驱动部分
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PCB板1
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PCB板2
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1.3 实验数据和波形

PCB板1波形及分析:

采样部分有噪声,规律出现,形状为震荡衰减,幅值约1V,原因不明:
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时间延长后:
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PCB板1:噪声原因分析
因为噪声的幅值在输出端显得很小,所以不明显。但是经过采样后噪声幅值没有变化,因此相对于采样电压很明显。
原因是MOS的下降沿,噪声频率约10MHZ:
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放大后:
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经排查,发现是单片机输出的波形有尖峰,导致mos输出震荡,更换单片机后问题得到改善:
单片机波形有尖峰,且频率越高尖峰越大:
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更换单片机后,波形得到改善:
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PCB板2波形及分析
输出的两路互补PWM波
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输出PWM波的死区时间约64ns,符合MOS的条件。(ir2110没有内置死区)
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采样GND实验记录:
当GND选得离采样点从远及近时:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
原因分析:GND也有电阻,当GND越长,电阻越大,其产生的误差越大。当乘一个比例时,误差就会被放大,因此GND务必选在采样点最近的地,然后直接连到单片机的GND上。

采样增益的测量:
电流增益根据INA282增益以及采样铜丝估计,而后实际测量多次,求平均值。
电压增益根据电阻分压大致估算,测量方法同上。
实验时测量数据:
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经分析,测量值与理想值误差原因有很多,主要为电阻的误差,其次是电路布局,焊接时的状态等等。

输出波形
输入28v时输出20v,看其FFT可知,纹波非常小。
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2.软件部分

2.1代码(STM32控制器)

位置PID部分:
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不工作模式
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充电模式
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放电模式(与自动模式共有,显示时判断键值即可)
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2.2数据与波形分析

充电模式波形
位置式PID调节电流I1时所产生的波形,震荡较大,采用增量式PID和自适应调节,可能效果会好一些
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稳定时偶尔会产生震荡,此时P值为0.001,I值为0.05,。将铅蓄电池更换为锂电池之后,波形得到改善。
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充电模式数据

U2为24V时
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U2为30V时
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U2为36V时
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放电模式波形
电压调节过程,基本较稳定(PID参数为Kp=0.001,Ki=0.03,故电源调节不太需要PID,平稳上升,波动小是最重要的
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放电模式数据
电压在一段时间后稳定下来,满足30(±0.5)的要求,但效率在90%-92%之间波动(显示最高在94%),未达到要求。
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原因分析
效率问题可能出在二极管和MOS管上
第一次测的放电效率为91.3%-91.6%(取十次串口返回的效率值的平均值)。
更换MOS管之后效率为92.1%-92.5%,效率依然没有提上去多少。
二极管,选择最大反向电压为60/42的SR260二极管,压降已经是比较低
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注 :显示效率与实际效率依然有偏差,实际效率并没有测,可能大也可能小,偏差在于ADC采样的偏差和计算时带入的之前测的比例系数。

自动充放电模式
电压U2在30V(±0.5V)稳定。
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总结

2015年电源题应该是比较简单的,拓扑较基础,程序也不复杂。
比较有技巧的地方是减少直流输出的纹波,PCB布局,器件参数的计算和型号选择

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