2019-07-27 - 草稿

上下一心,团结一致,再创佳绩

——铆焊二车间征战IR150记事


今天早上开班前会,我们的班长欣慰的说:"我们为惠州中海壳牌石油化工有限公司干了台第二烷基化反应器IR150,截止目前十几道环缝,几十道纵缝,没返一张片子,大小九十几个插管,筒体48壁厚,全部超声波探伤,只是返了几处……”我不禁想起了我们施工150以来的点点滴滴。

那还是在四月份,每天早上开班前会时,总有一个人提前或者换了衣服直接下去,给环缝点火加热,100摄氏度。因为工期紧,后来又安排了前半夜后半夜班,不但能加快施工进度,两且能节省一大笔加热费用。

施工过程中,班长王兴旺一再强调质量意识,说只有在保质量的前提下才能追求速度,“该磨磨,该补补,该刨刨”,“谁出了问题要追究谁的责任"。

当过或了解电焊工的人都知道一个字——"摽",源于人们天性的表现自我,不甘落后的心理。可以说,活是靠它干出来的,最典型莫如球罐,那么大的焊接量全是焊条一根根的焊,可往往能在一月内完成;可反过来又可以说,毛病又是因它而产生的,还是球罐,最后焊接结果不少能爆出个冷门——返多片子、罐体变形了,这往往就是因为,工人体力和技术上的差异,反咉到一些人的心理,急于赶活或一直超活,出了小问题他不管,结果小问题多了就积成了大问题,再加上焊接不能同步所造成的应力差异;具体到球罐的试板焊接,那是没有多少技术含量的。这里还有个笑话,就是每每塔盘焊接,几十层的塔盘,白夜班各四五个人焊了两三天,可处理就要一星期还多,这就是因为"摽",人们往往见飞溅不管,留待以后处理,这还不算什么,可见气孔不管,为了快而加大电流,结果到处咬边,更有甚者,焊肉不够他也不管;补比焊要难,因为你要到处找缺陷,就这还有遗漏。二保焊连接缝打磨后,几乎每一道都需补的,因为它熔深浅,补时二保焊用不成用焊条,可不就成蜗牛爬了?如果能收起"摽”的心理,五六天能漂漂亮亮干完的活何必要十余天呢。

做为一名从电焊行业摸爬滚打出来的佼佼者,班长王兴旺深谙这种心理,采用了一种我把它称为"定点看活"的方法,就是前半夜班他规定到1点半,后半夜到早上七点半,这就避免了人们急于下班而“摽"活的心理,至于"活"吗,做为众多干或看的"行家",多长时间出多少活,人们心里都有个"大差不差"吧,我把它称为“看活"。

这种方法在环缝焊接上结出了硕果,在后来的插管焊接上效果更为显著。

印象较深的一次是在六月份,我在筒体里焊尾部管,下午快下班了,忽然听得筒体外斜上方气刨声大作,下午那个地方不是刨过了吗,出去一看才知是外用工开伟杜立功把下午焊的几乎全刨掉了。由于坡口间隙过大导致应力过大,裂纹穿到表面,以往都是裂在背面的,他俩完全可以不管从而下午交出骄人成绩,问题留待以后收拾也落不到他们头上——延迟裂纹吗,要知道"割自己的肉”而不"手抖",这是很多电焊工都做不到的。

我认为这里在“摽"的心理弱化后,人们的职业责任感得到了自然而然的提高。

当然,150能取得这样成绩,绝不是铆二电焊一家之功,纵缝就全部是备料焊的。五六月份我一直看到,铆工在组对插管时,总是割了一刀又一刀,力求坡口不大不小,割后磨了又磨,光滑平整。没有铆工对组对的严苛要求,电焊是不可能做出那样成绩的。

起重亦是,由于筒体太重,三段每段五十多吨,托滚控制不住的窜,起重就整夜随叫随到,给电焊窜托滚。

至于九十余48筒厚插管的超声波焊接难度,我以前文章已叙说过,你可听说去年插管有多少车间整圈"换肉"的,更有几年前的“盾构机",一百多厚的,换没换过"肉”?

插管太重,不少单个达1吨多,插管也上得太多,就使得筒体偏重,后来有几道环缝,就焊不成了,我们的黄书记不知从哪儿找来了十个生锈的大法兰、八个生锈的法兰毛坯,用槽钢固定在筒体上,才把偏重解决了。

锻件插管要开始焊接了,马上两个新风铲送到了我们手里,风带也充足供应,干起活来别提多得劲了。

诸如此类还有很多,我想,这台170吨45米长2米5直径的"庞然大物”,蜿蜒多半个平台,只能说是众人合作努力的结果。

2019-07-27 - 草稿_第1张图片
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这台第二烷基化反应器,是我车间继为长庆石化制造的乙烷脱碳塔JT011取得优胜之后,所取得的又一项成绩,可以说是再创佳绩了。

而没有上下一心,团结一致的工作作风和高度责任心,这样的结果是根本达不到的。

看电视介绍"探月”工程时的总师有一句话,通过一项工程,打造一支团队,而通过打造一支团队,再去干好更多的工程。

我相信,车间在这种工作作风和责任心的引领下,必定能再接受更艰巨的任务,迎接更大的挑战,从而为分公司的发展做出更大的贡献。


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