唯愿重逢之时,你仍是那少年

HUAT-寸芒成长奋斗历程

2017-09-01:十二届华南赛失利,在老师的鼓励下,暑假留校就开始着手准备。由于直立车实验室没有前辈们的传承,一切从零开始.....

于是疯狂逛论坛,找各种帖子,各种论坛开源的资料,于是就这样开启了我的平衡车之旅。

下面的动图视频是后来补拍的,原来的视频丢失了。这是小车第一次站起来,虽然战战兢兢站不稳。上位机观察,角度跟踪数据,逐步修改调试,小车直立逐步稳定下来了。经过不断的调试,最终小车能够稳稳的站着,实测直立环调的差不多了。

2017-10-06:由于第十三届规则要等到11月中旬才出来,并不知道下一届直立组规定用什么传感器,所以先选用摄像头来循迹。

增加摄像头采集赛道图像。循迹简单闭环。按照清华直立组方案第一次进行了三个闭环的融合。

直立环、速度环、方向环单独控制可以,但融合后出现相互串扰,很多BUG。需要继续修改时序和算法。

2017-10-18:修改征程的控制时序,调整机械结构后,效果比较明显,至少没有明显抖动,角度也没有明显变化。

2017-11-20:第十三届规则出来后,直立组规定用电磁传感器来循迹。东西带回家,过年也调车。(由于暂时没有赛道,所以)给一个固定的偏差调试方向环。

2018-03-09:提前返校后,小车第一次上赛道跑(参考清华方案),能正常循迹,内心的激动和兴奋,就如自己的孩子第一次叫爸爸或妈妈一样!

床铺已经搬到实验室,从此与小车为伴了。即使小车虐我千百遍,但我待小车如初恋。

2018-03-15:平坦普通路段问题解决后,又遇到了坡道这个煞星。坡道对于直立车的杀伤力还是蛮大的!

(我靠,直接来个180度翻转。翻了车,心疼我的小车1天!)

坡道不是上不去,就是下坡刹不住!烦烦烦!!!

2018-04-15:激动人心的时刻,一个多月的算法修改,各种查资料,改机械。期间小车被不断拆卸,重组。坡道这个煞星终于被破掉了。即使正跑、反跑也能够上下,只不过转向迟钝。

2018-04-22:今年的头号杀手-圆环,这是翻车最多的地方。开始写圆环识别算法。出现BUG,圆环方向识别错误。

2018-04-26:经过几天几夜奋战,圆环被破。终于能够准确识别圆环,且能自动识别圆环方向,并能进能出。优化算法,重组机构,解决转向滞后和转向平滑问题,第一次跑完一圈。此时速度为:2.0m/s。

此时,车模 运行仍存在BUG:圆环处角度不稳,出现点头现象。

2018-05-01:颠簸路面,这是直立车头号杀手! 开始着手解决颠簸路面。居然慢速跑也不行。

2018-05-10:激动人心的时刻到了。通过修改算法、调试参数,增加颠簸路面特殊处理,同时增加了停车检测,终于第一次完整跑完一圈。此时速度:2.0 m/s。

2018-05-15:重新铺设赛道,增加大环后发现,原来写的环岛算法在大环处出现BUG,需要进行优化赛道处理算法。改善算法的兼容性。

2018-05-15:经过几天的优化,终于解决大换不兼容的问题。并在新浦的赛道完整跑了下来。但同时也发现传统的清华方案的不足之处:速度的提升遇到了瓶颈。当加速时直立不稳,容易出现“点头”现象。速度止于:2.3m/s。

2018-05-25:改变控制方案,看了论坛里成都信息工程大学直立车大佬常神写的一个帖子,尝试使用串激控制来解决清华方案的不足。速度的输出就是直立环的给定,一个速度偏差对应一个角度。简单有有效!

在此感谢成都信息工程大学大佬常神,同时也感谢论坛各路大佬的帮助,此时速度突破原来的瓶颈2.3m/s,达到2.42m/s。

2018-06-02:还有十多天就是校内选拔赛了,同时这段时间也是期末考试时间段,白天复习,晚上通宵调车都是家常便饭。速度到了2.43m/s。

2018-06-11: 校赛在即,虽然整天很累,但不管结果咋样不能放弃,继续努力和坚持!像小车一样不停向前奔跑!

2018-06-13:紧张压抑的校赛终于结束,运气好,险胜!重新铺赛道。速度达到2.44m/s。下一个征程:华南赛!

2018-06-13~7-15:这段时间,边复习期末考试,边做课设,边调车,感觉自己在崩溃的边缘徘徊。

2018-07-16:东北赛区打响了第一炮,立即重新铺设赛道,幅值东北赛区预赛赛道。结果我们的赛车在这个赛道上跑不下来!尤其是颠簸接弯道,连续葫芦湾!此时距离华南赛还有10天,心里慌得一批!

高速入急弯就翻车;颠婆接弯道,直接被颠飞出去!此时距离华南赛还有5天。心态要爆炸!急急急!葫芦弯到电极反应不过来,又出去了。

2018-07-22:距离华南赛仅4天,经过几天几夜的不断修改,优化程序,把车拆了重新搭建机械结构。最重要的是降低车的重心、降重心!终于有所突破!此时速度达到2.5m/s。

最终车模以2.5m/s的速度可以稳定的跑完3圈,问题大致得到解决。

2018-07-25:晚上,封车。但还有很多BUG没有解决,一切还是未知数。

2018-07-26:早上,怀着一颗忐忑的心赶往华南赛区报道!下午报道后,收拾一下后睡了一下午。

2018-07-27:上午20分钟试车,并不顺利。新赛道摩擦力跟学校实验室相比小得多,导致圆环出问题了,被逼只能降速。通过现场修改参数,同时下午试车时由于赛道的摩擦力稍微增加一些,问题得到缓解,车也逐步稳定下来,我的情绪也跟着稳定下来。

2018-07-28:第十三届全国大学智能汽车竞赛华南赛区正式拉开帷幕,即紧张难安,又激动兴奋。

上午场比赛,发车时手都在抖。幸好第一把就成功了。上午场跑的稳定,先那个成绩,下午再加速。报名速度:2.3m/s(上午排名12)。比赛的时候,圆环还是有点问题,压路肩了。

发车前深吸一口气。

下午场:上午有了成绩,下午加速刷新成绩,最后也是一把成功!速度:2.52m/s,最终预赛排名第5。

预赛最终排名第5,进入第二天的决赛。

2018-07-29:16组进入决赛。直立组决赛采取紧张刺激的对抗形式进行。

对抗5场,赢了2场,输了3场,决赛最终止步华南赛第7,险进全国总决赛!

华南赛直立组以最终排名第7险进5全国总决赛。至此,华南赛告一段落。

下一个征程:8月22日厦门嘉庚学院,参加全国总决赛。

2018-08-14~08-19:测试半径为75厘米的圆环。速度:2.53m/s。

2018-07-20:封车,出发,开启厦门之旅。

2018-08-23:试车时间, 上午测试了5分钟,下午10分钟的测试就没有进行调试了。试车过程还比较顺利。速度稳定在2.52m/s左右。

2018-8-24:第十三届全国大学生智能车竞赛全国总决赛正式开幕!

预赛上午半场,试车时发现正跑时颠簸位置和坡道有点极限,只能降速。最终以2.2m/s的速度勉强跑下来。

下午预赛反跑,坡道和颠簸位置稳定一些。由于自己的心态原因,发车前参数没有设置好,导致速度没有加起来,最后以0.22s之差无缘全国一等奖。

以0.22s之差,与国一擦肩而过。有过不甘,有过自责,有过懊悔,但时间还能重来吗?

比赛结束后,怀着一颗不甘的心情,在国赛的赛场上,再跑一跑,也许这是它的最后使命吧。

(此时所有比赛已经结束,作者带着他的直立车模来到电磁三轮决赛赛道上进行奔跑)

两年智能车升压即将结束。虽有小遗憾,但这何尝不是智能车的魅力所在呢?看着陪伴了我无数个日日夜夜的小车,在赛道上(电磁三轮决赛大赛道)快乐的奔跑,不经意间泪水已悄然从眼底滑落。

(注意:下面的动图是总决赛现场奇特的三个直立车模在进行快乐的追逐。)

我相信杨培安 - 精彩音乐汇

两年智能车生涯已经结束。虽然有小遗憾,但这何尝不是一种成长呢?

增加通宵写代码,调机械,通宵查电路,画板子。反反复复,夫妇翻翻。累了就趴在赛道上睡一会儿后接着干活!这些都是我们值得珍藏的宝贵回忆!

一路走来,万般不易,纵有万般不舍,但终需一别。惟愿重逢之时,仍是那少年!!!

成功的花,人们只惊羡她开放时的明艳!然后当初她的芽儿,浸透了奋斗的泪泉,洒遍了牺牲的血雨。

求真知,智能行!

我能智车芯,车能智我心!

为你痴、为你狂,小车载我梦飞翔!

不作死、不青春!源于热爱,止于至善!我们相信,默默地付出可以感动未来的路。这里不是终点,请让智能车的梦延续。

注:点击“阅读原文”可跳转至原视频YOUKU连接。

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