TwinCAT 3 EL7211模块控制倍福伺服

使用EL7211-0010模块控制倍福伺服,由于不熟悉,刚开始调试的时候,出现了以下现象:

        用虚拟轴点动伺服,伺服转动,松开点动,伺服不停止。按复位,停止转动。

后来发现选择的模式是速度模式,更改为位置模式后,控制正常。(我正常使用的是位置模式)

操作步骤如下:

在Process Data里面选择模式,选择位置模式。

TwinCAT 3 EL7211模块控制倍福伺服_第1张图片

 在Startup里面添加控制模式,选择模式8,位置模式。

TwinCAT 3 EL7211模块控制倍福伺服_第2张图片

 

你可能感兴趣的:(TwinCAT,3,twincat3)