铝合金切削液加工铝合金时出现氧化发黑现象,怎么办?

2018-11-13时,上午10:00,业务部何R,打电话急切给我汇报说,客户李先生反映铝合金加工时牙纹发黑,浓度已经达到8了,做了几个工件产品还是不行,没有办法只能都停机了,客户希望我们尽快解决。

我立马查看了客户李先生的资料,李先生与我们合作三年多了,一直用一款通用切削液,对我们的产品反馈一直不错,现在突然出现这样的问题,一定有原因的。所以我赶紧与李先生通了电话了解具体情况,并决定到他厂子里实地勘察,已经10点多了,我马上带上装备出发,约定大概下午1点在厂门口会合。

铝合金切削液加工铝合金时出现氧化发黑现象,怎么办?_第1张图片

下午1点钟准时到厂门和小何汇合,填好会客单,就直接去车间找厂房负责人王主任,问了一下材质和加工情况,了解到原来这是一款最新的产品:M10牙纹,通孔,学充7CM,这个工艺之前没有接触过。难怪呢,浓度已经加到8了,根据实际情况应该是不够的,我让王主任把浓度加到15试一试下。王主任带着疑问和惊讶问我:浓度要这么高吗?我对王主任说,通用性切削液这款产品,主要是切和铣为主,攻牙钻孔它还是不行的。现在机台都停产了,不能误了生产,先调高到15,测试一个工件。说干就干,王主任马上让工程师提升浓度,我们也一起帮忙,先加一台机,把浓度调上去。几个人相互配合,很快就配好了,然后打循环10分钟,让切削液完全混溶。

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操机师傅准备开机,工件装上夹具后,开工第一个,大家心都焦急等待着,停机后工件取下来一看,比之前好多了,但看王主任的样子,还是不太满意。这个产品浓度这么高,损耗太大,老板是不同意的。从这个现象来看,除了浓度不够,润滑极压也不够。如果还是用这款产品,有些小驴拉大车。所以我建议更换性能更加优良的英吉铝合金切削液。王主任不放心,说可不可能用一台机,我说没问题的,毕竟铝合金切削液是我们公司的成熟产品。主任笑嘻嘻的说,那就好,那就好。

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第二天公司安排人送货,换液,下午业务人员反馈说铝合金切削液使用效果客户很满意。经过了这个事件,我们体会到,客户有问题不用怕,必定机床,材质,工艺,刀具,铝合金切削液都是加工的因素,我们只要根据具体问题,具体分析去解决,业务人员要相信公司,相信技术,相信自己!

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