RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案

目录

  • 引出
  • 现场反馈问题
    • 0度31层整体速度偏慢
      • 问题描述
      • 问题分析
      • 初步解决方案(不治本)
      • 可能的解决方案
  • 轨迹问题
    • 0度25层,轨迹,点在模具外
      • 错误原因分析
      • 解决方案
    • 0度27层,轨迹黄色,调整E3
      • 轨迹偏移E3
    • 0度34层,A4限位,调整E2
      • 问题描述
      • 解决方案
      • 代码分析
  • robotmaster配置问题
    • 45度 26层 13条轨迹,铺丝头角度不对
      • 错误原因分析
      • 定位问题
      • 解决方案
    • 100度36层,多条轨迹不可达
      • 铺丝后问题
    • 0度 39层 70条,奇异点问题
      • 问题描述
      • 解决方案
    • 135度 40层 15条轨迹,超行程
      • 问题描述
      • 尝试解决1-倾角
      • 尝试解决2-E3成功
  • KUKA问题
    • 机械臂A6限位
      • 问题描述
      • 解决方案
    • 最大读取行数限制
      • 问题描述
      • 解决方案
    • 工作空间出错
  • 总结

引出


RobotMaster使用,实际工作遇到的问题及其解决方案汇总。

现场反馈问题

0度31层整体速度偏慢

问题描述

0度31层,现场反馈整体铺丝速度偏慢,尝试调整rm里的图示设置,从参数字面意思和仿真结果来看,似乎并没有改变

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第1张图片

问题分析

给的0.6m/s,速度提不上去是因为点密度的问题

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第2张图片

生成的src前面有一个vel.cp就是tcp速度,给的0.6,实际走出来0.05都不到

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第3张图片

初步解决方案(不治本)

从延时方面加快,速度似乎并没有什么变化

原因:

我们走的都是静态坐标系,ptp和点密度有很大关系,速度上不去,其他都是治标不治本的;ptp是点到点(point to point)

不会影响铺放,只会在有ccr动作的时候快一点,ccr是指送切逻辑动作

点密度的问题,样条曲线不会受点密度影响

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第4张图片

可能的解决方案

两个思路,

1.叫人做一下转台的耦合走动态坐标系,

2.走样条曲线spline这个很难,

他们都不懂我一个人没法搞

轨迹问题

0度25层,轨迹,点在模具外

hongdu延长的轨迹有缺陷

轨迹凸起的话,我们这边是做不出来的

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第5张图片

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第6张图片

错误原因分析

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第7张图片

解决方案

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第8张图片

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第9张图片

0度27层,轨迹黄色,调整E3

轨迹偏移E3

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第10张图片

选择E3,计算,然后接受

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第11张图片

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第12张图片

0度34层,A4限位,调整E2

问题描述

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第13张图片

解决方案

调整E3的角度为28度

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第14张图片

代码分析

DAT文件发生了改变

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第15张图片

src文件并未改变

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第16张图片

robotmaster配置问题

45度 26层 13条轨迹,铺丝头角度不对

错误原因分析

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第17张图片

现场铺丝头角度

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第18张图片

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第19张图片

定位问题

默认工具方向定义错误,应该是下面那个

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第20张图片

正常的情况

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第21张图片

解决方案

实际上在设置的时候没有选择压辊角度导致,需要选择压辊5度

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第22张图片

100度36层,多条轨迹不可达

在100度36层的仿真中,每组都出现了黄色,后来把黄色的单独拎出来,观察发现1、3、5、7、9 奇数出现问题,

然后重新生成,所以铺丝的时候可能会有点奇怪,就是中间出空出来

铺丝后问题

可能的原因:

1.丝束铺的时候受拉,铺完后残余应力导致隆起;

2.压辊距离模具有一定距离,铺丝的时候未压实;

0度 39层 70条,奇异点问题

问题描述

解决方案

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第23张图片

135度 40层 15条轨迹,超行程

问题描述

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第24张图片

尝试解决1-倾角

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第25张图片

尝试解决2-E3成功

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第26张图片

KUKA问题

机械臂A6限位

http://www.360doc.com/content/12/0121/07/83651872_1103001062.shtml

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第27张图片

其中:

1=LINEAR 代表直线轴,
3=R0TAT0 RISCH 代表旋转轴,
5=ENDL0S 代表无限旋转轴。

问题描述

kuka机器人A6限位,机器人不动,需要调整E2

修改E2,机器人/外轴设置中的E2(0到-300之间数值)

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第28张图片

解决方案

调整E2为-200

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第29张图片

最大读取行数限制

问题描述

问题记录:整层100度22层,由于KUKA机器人程序最大读取行数限制,改成每次铺单条。并且修改用户坐标系编号为0,解决问题

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第30张图片

解决方案

修改程序轨迹为单条

工作空间出错

RobotMaster+KUKA——实际工作遇到问题及其解决方案_第31张图片


总结

RobotMaster使用,实际工作遇到的问题及其解决方案汇总。

你可能感兴趣的:(好奇喵Arya,机器人)