窑尾烟室气体分析仪常见故障及处理

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 窑尾烟室气体分析仪是通过在线连续提取、处理和分析窑尾烟室中的O2CONO的百分含量或PPM含量,来实时监测水泥回转窑内的煅烧状况。生产中常见的故障有以下几种情况:

  1. “测量/吹扫”故障

  ① 气体冷凝器冷凝液排放高位报警,主要原因是冷凝液排出管堵塞或液位触点损坏,还有一种情况是自动排放时间设置太长。处理办法是清通堵塞,更换液位触点重新设置排放时间;

  ② 试剂瓶液位低位报警,主要原因是试剂用完或液位开关损坏;

  ③ 探头吹扫压缩空气压力小于300kPa,主要原因是管路泄漏或压缩空气过滤元件堵塞。处理办法为堵塞泄漏部分,更换过滤元件;

  ④ 测量气压力小或流量低,导致分析仪工作异常。主要原因可能是采样探头堵塞或探头过滤器堵塞,还有一种可能是探头过滤器密封定位螺钉泄漏。可以将系统转换到手动状态并启动吹扫周期,如无改善,则应检查更换探头过滤器。还有一种情况也可以造成此故障:气体导管或气体调节输送设备受污染,堵塞或有泄漏。处理办法是把分析系统与气体调节系统断开,用压缩空气吹洗导管或用机械方法清除污物,检查气体导管泄漏。检查气体采样泵的流量和压力,如果损坏更换气体采样泵。最好是选配性能好、寿命长的进口名牌气体采样泵或国内最好的“气海”品牌气体采样泵。

   2.“探头/冷却水”故障

   ① 冷却水温度高报,主要是温度控制器或温度监测器损坏或设置不当,还有一种可能是热交换器效果不佳。处理办法是重新设置温度控制器的控制值和温度监测器的报警值,如已损坏则必须更换;热交换器效果不佳多为散热片蒙尘结垢,清洗散热器即可。

  ② 冷却水压力小或流量小,主要是压力监测表设置不当或冷却水泵损坏,还有一种可能是冷却水管路泄漏。

   3. 气体分析系统的测量输出信号总是0mA,导致分析系统一直低报。主要原因是20mA输出放大器保险丝烧断或测量输出电路开路。

  4. 在分析系统的校准过程中,当零点气校准变为跨度气校准时,分析仪显示变化或只有微小的变化。故障的原因可能是:气体导管、过滤器或其他气体调节输送单元受污染,堵塞或泄漏。还有一种可能是检测器出现故障。处理办法有以下几方面:向样气导管内吹入压缩气或用机械方法清除污物;更换过滤器垫圈和填充物;检查气体导管有无泄漏,如有必要,密封泄漏处;更换检测器。

  5. 测量值不稳定,输出信号波动较大。主要原因为对于红外线分析仪,可能是切光轮旋转不均匀造成光源调制不一致,或者是检测器放大灵敏度丧失;另一种情况是测量输出信号电路屏蔽接地不良。处理办法是拆除样品池,检查光源的切光轮是否匀速运动,如果是切光轮问题则更换切光轮;如果是同步电机问题则更换同步电机。如果显示值超出该量程的30%120% 则应判断为放大器灵敏度失去,应对分析系统进行检查,必要时更换红外线检测器;如果是屏蔽接地故障,则应改进屏蔽接地。热磁式氧传感器测量值波动大,很有可能是环境温度太高或现场振动太大,环境温度最好控制在室温,所以分析室内最好安装1台空调。要消除现场振动对分析仪所造成的影响。

   6. 某一光路不能调制零点。这是由于不恰当的样气预处理污染了样品池。处理办法是检查处理样气预处理组件,清洗干燥样品池。具体步骤为拆下样品池,先用肥皂水清洗样品池,再用蒸馏水冲洗,最后用高纯氮吹干,必要时更换样品池。

  7. 零点偏差“OFFS”漂移故障。气体分析仪正常运行一段时间之后,受环境温度或其他因素的影响,各测量气的零点或跨度会逐渐产生漂移,因而必须定期对各测量的零点或跨度进行校正。据经验,一般12个月必须进行1次校正,特殊情况下校正周期还要缩短。


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